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塔里木油田克深气田改造升级推动高质量发展

  • 2021.06.27

  • 中国石油网

截至6月27日,塔里木油田克深8采气作业区已成功实现16井次采气树液动阀门国产化的改造应用,替代率超过38%,不但节约超110万元成本,而且通过小改造每天增产天然气50万立方米,打造出了提质增效“升级版”。

克深气田作为我国第一个年产100亿立方米超深层碎屑岩天然气生产基地,累计生产天然气超500亿立方米,其中产量占比最高的克深8采气作业区和克深2采气作业区随着油气开发持续深入,部分区块单井地下地面问题逐步显现,单井压力变化大、产液量增加、腐蚀加剧,气液同采给阀门和地面管线带来严峻挑战。为满足气田开发生产需要,保障西气东输及南疆各地天然气的安全输送,克深8采气作业区加强了工艺设备的改造升级,大幅节约了设备材料费用。

改造升级消除气井痛点。克深8-5井原有二级可调油嘴因冲蚀损坏功能失调,此品牌电动油嘴型号单一配件采购困难、成本高昂,且存在安全隐患。克深8采气作业区开动脑筋,利用自有长停井设备进行改造,成功实现一、二级电动可调升级,彻底解决安全隐患、实现精细调产,单井日产气可增加20万立方米以上。

创新变更破解生产难点。克深2区块3、4号线各单井陆续见水,其中克深2-2-8井支线复合管运行日久、腐蚀严重。克深8采气作业区专业技术人员对克深2区块管网现场调研后,提出了管线国产化的变更方案,5天时间顺利完成克深2-2-8井出站支线搭接在井场外克深2-2-10井采气支线混输的改造,大幅度降低了管线刺漏风险,提高了开井时率及产量,每日可稳定生产天然气18万立方米。

合纵连横打通注水堵点。克深气田单井产水日益增加,单井注水管网不完善严重制约气藏排水提采工作的实施,经过近半年的合纵连横,系统回注能力从每天600立方米稳步提升至1400立方米,系统效率大幅提升。
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